Perancangan Bot Pada Discord Untuk Pengendali Aktuator Di Raspberry Pi

Main Author: Kisyaprakasa, Tatit
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2019
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/169159/1/Tatit%20Kisyaprakasa%20%282%29.pdf
http://repository.ub.ac.id/169159/
ctrlnum 169159
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/169159/</relation><title>Perancangan Bot Pada Discord Untuk Pengendali&#xD; Aktuator Di Raspberry Pi</title><creator>Kisyaprakasa, Tatit</creator><subject>006.3 Artificial intelligence</subject><description>Internet of Things (IoT) merupakan hubungan antar perangkat keras yang&#xD; terhubung satu dengan lainnya, salah satu IoT yang terkenal adalah bot. Pada&#xD; penelitian ini penulis merancang sebuah bot yang berjalan pada Raspberry Pi yang&#xD; bertujuan untuk membuat user dapat mengendalikan aktuator yang terhubung&#xD; pada Raspberry Pi. Pada penggunaannya bot ini berjalan pada aplikasi Discord dan&#xD; user dapat memberikan beberapa perintah pada kolom chat suatu server agar bot&#xD; dapat berjalan. Pada implementasinya, penulis menggunakan 3 aktuator yang&#xD; terhubung dengan bot. Setelah dilakukan pengujian fungsional, setiap kasus yang&#xD; diuji dapat bekerja dengan seharusnya dan dinyatakan berhasil. Pada pengujian&#xD; waktu pemrosesan, dengan menggunakan Stepper Motor 28BYJ-48 memiliki ratarata waktu eksekusi perintah tambah 334,14ms, perintah gerak 0,35ms dan&#xD; perintah hapus 1,04ms. Pengujian waktu pemrosesan dengan menggunakan Servo&#xD; SG-90 memiliki rata-rata waktu eksekusi perintah tambah 385,55ms, perintah&#xD; gerak 0,33ms dan perintah hapus 1,28ms. Pengujian waktu pemrosesan dengan&#xD; menggunakan Motor DC memiliki rata-rata waktu eksekusi perintah tambah&#xD; 344,49ms, perintah gerak 0,33ms, dan perintah hapus 1,22ms. Pada pengujian&#xD; akurasi, didapatkan hasil rata-rata persentase error dari perputaran Stepper Motor&#xD; 28BYJ-48 yaitu 0,154%, persentase error perputaran pada Servo SG-90 memiliki&#xD; persentase 0,991%, dan persentase error perputaran pada Motor DC sebesar&#xD; 28.02%.</description><date>2019-01-02</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://repository.ub.ac.id/169159/1/Tatit%20Kisyaprakasa%20%282%29.pdf</identifier><identifier> Kisyaprakasa, Tatit (2019) Perancangan Bot Pada Discord Untuk Pengendali Aktuator Di Raspberry Pi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>SKR/FILKOM/2019/193/051902363</relation><recordID>169159</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Kisyaprakasa, Tatit
title Perancangan Bot Pada Discord Untuk Pengendali Aktuator Di Raspberry Pi
publishDate 2019
topic 006.3 Artificial intelligence
url http://repository.ub.ac.id/169159/1/Tatit%20Kisyaprakasa%20%282%29.pdf
http://repository.ub.ac.id/169159/
contents Internet of Things (IoT) merupakan hubungan antar perangkat keras yang terhubung satu dengan lainnya, salah satu IoT yang terkenal adalah bot. Pada penelitian ini penulis merancang sebuah bot yang berjalan pada Raspberry Pi yang bertujuan untuk membuat user dapat mengendalikan aktuator yang terhubung pada Raspberry Pi. Pada penggunaannya bot ini berjalan pada aplikasi Discord dan user dapat memberikan beberapa perintah pada kolom chat suatu server agar bot dapat berjalan. Pada implementasinya, penulis menggunakan 3 aktuator yang terhubung dengan bot. Setelah dilakukan pengujian fungsional, setiap kasus yang diuji dapat bekerja dengan seharusnya dan dinyatakan berhasil. Pada pengujian waktu pemrosesan, dengan menggunakan Stepper Motor 28BYJ-48 memiliki ratarata waktu eksekusi perintah tambah 334,14ms, perintah gerak 0,35ms dan perintah hapus 1,04ms. Pengujian waktu pemrosesan dengan menggunakan Servo SG-90 memiliki rata-rata waktu eksekusi perintah tambah 385,55ms, perintah gerak 0,33ms dan perintah hapus 1,28ms. Pengujian waktu pemrosesan dengan menggunakan Motor DC memiliki rata-rata waktu eksekusi perintah tambah 344,49ms, perintah gerak 0,33ms, dan perintah hapus 1,22ms. Pada pengujian akurasi, didapatkan hasil rata-rata persentase error dari perputaran Stepper Motor 28BYJ-48 yaitu 0,154%, persentase error perputaran pada Servo SG-90 memiliki persentase 0,991%, dan persentase error perputaran pada Motor DC sebesar 28.02%.
id IOS4666.169159
institution Universitas Brawijaya
affiliation mill.onesearch.id
fkp2tn.onesearch.id
institution_id 30
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id 480
collection Repository Universitas Brawijaya
repository_id 4666
subject_area Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city MALANG
province JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4666
first_indexed 2021-10-28T06:53:34Z
last_indexed 2021-10-28T06:53:34Z
recordtype dc
_version_ 1751454139059011584
score 17.538404